上半年矿井回采率分析报告与总结_煤矿回采率管理总结
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泰安市红旗煤矿
上半年矿井回收率分析报告和总结
二○○九年十一月七日
上半年矿井回收率分析报告和总结
一、矿井概况
泰安市红旗煤矿始建于1970年12月,位于新泰市泉沟镇泉沟村,隶属泰安市岱岳区,属地方国有煤矿,设计生产能力15万吨/年,设计开采煤层2、4、6、11、13、15、16层煤,其中第2、4煤层为中厚煤层,其他均为薄煤层。矿井设计开采上限为+50m水平,开采下限为-450m水平。
矿井水平划分:+10m、-62m、-210m三个水平。经多年开采,现+10m、-62m水平已结束,现生产水平为-210m水平。现生产采区为七采区、九采区,准备采区为六采区十一层、十采区。
开拓方式为斜井多水平分区式开拓。采用走向长壁后退式采煤方法,单体液压支柱支护,全部垮落法管理顶板。回采采用炮采工艺,掘进采用打眼放炮破煤、岩,人工扒装,锚喷或架棚支护。
矿井地质条件分类为Ⅳ-Ⅳa-Ⅰd-Ⅲe型。矿井正常涌水量14m/h,最大涌水量为90m/h。
二、上半年生产布署及生产完成情况
我矿现生产水平为-210m水平,上半年布置有4个掘进队和2个回采工作面。工作面分别为:矿井南部九采区的91101回采工作面和矿井北部七采区的71301工作面。
上半年我矿总动用储量6.67万吨,采出6.42万吨,损失0.25万吨。91101工作面动用4.10万吨,采出3.98万吨;71301工作面动用2.57万吨,采出2.44万吨。由于矿井地质构造属级复杂,断层构造多且变化多样,许多断层呈枣核状,两端落差较小,但在工3
3作面中部落差变大,影响正常采煤,同时也影响了矿井采区的资源回采率。
经考核我矿上半年矿井回收率为83%,采区回收率为88%,工作面回收率为96%。
三、矿井资源回收率分析与总结
91101工作面采煤方法为炮采,使用SGB-388/30B刮板运输机运煤,工作面支护采用DZ-2.2~2.5m单体支柱配合1000mm金属铰接顶梁和塑编网支护顶板,排距1.0m,柱距0.7m,机道宽度0.8m,最大控顶距4.2m,最小控顶距3.2m,支护密度为1.79棵/㎡,全部垮落法管理顶板,采煤方法为走向长壁后退式。
煤层顶板为粉砂岩,厚度为2.2m,深灰色,胶结致密,层理清晰,厚度比较稳定,裂隙较发育,硬度较大,坚固性系数为f=6。直接底为粘土岩,厚度为0.5m,灰色,胶结松散、破碎,层理不清。坚固性系数为f=5,赋存稳定。
91101工作面动用4.10万吨,采出3.98万吨
三、煤炭资源回收情况分析
91101工作面回采率达到97%,主要原因为工作面内构造复杂,小断层较多,由于本工作面为刮板机输送,导致工作面挑顶、卧底量较多,但煤层厚度较稳定,仍能平均在1.8m左右,部分矸石的混入增加了采出量。
另工作面开采过程中,由于顶板破碎,采用了铰接顶梁配合塑料编织网管理顶板,由于老塘冒落充分,易窜入工作面,我矿采用了塑料编织袋挂在密集点柱侧进行挡矸,此两项措施大大减少了矸
石混入工作面,有效控制了煤质,有效的遮挡了落煤崩入老塘,提高了落煤回收率。
四、其它损失情况
上半年内无地质损失及水文地质损失。
五、下半年规划
为了提高资源回收率,矿成立了以总工程师为组长,采煤副总、技术科长任副组长,掘进、回采、地质、储量、企管技术人员为成员的管理小组。制定了各项规章制度及实施措施,以保证最大限度地回收煤炭资源。
①采区设计把提高煤炭资源回收率作为重要内容,设计中详细制定了回采率,对构造复杂块段及时按规定处理。
②回收率作为我矿的法定考核指标,严格分解并落实到区队、班组,建立了三级考核体系。对完不成指标的工区处5000~10000元罚款,对班组处500~2000元的罚款。对超额完成指标的工区按每超1%给予1000元的奖励,对班组每超1%给予200元的奖励。
③每月都根据开采地点的实际情况,制定回收率指标,列入生产计划,•分解落实到各区班组,并与个人的经济效益直接挂钩,罚款和奖励都落实到人。
④按质量标准达标要求,认真计算回采率,图纸台帐正规全面,并严格及时地完成各种储量、回采率报表。
技 术 科
2009年11月7号