车间设备管理年终总结
第1篇:矿山车间设备管理总结
2011年设备管理总结
一、指导思想
以“提高设备出力率,保证设备完好率”为主线,做好“修旧利废,小改小革”活动,减少设备故障停机时间,完善设备管理制度,加大设备管理考核力度,降低设备成本消耗,实现“设备运转状态最佳、设备费用消耗最低”的目标。
二、2011年设备管理工作总结
(一)2011年设备管理工作小结
1、利用烧成系统检修时间对破碎系统隐患进行整改
由于一线破碎系统投入生产时间较早,截止到目前已经使用了18年。一线长皮带自投入使用至今,老化现象严重,皮带多处出现钢丝外漏、钢丝断裂、胶面与钢丝分离的现象,2011年车间更换了部分较严重的钢丝带近600米,减少了长皮带的故障停机时间。
三线颚式破碎机于1997年投入使用,截止到目前也已使用14年,期间曾更换过动颚体轴承、两次更换退卸套,现该动颚体的轴承和退卸套已无备件。近两年动颚体频繁出现托板掉落现象,经检查发现动颚体出现裂纹,由于生产紧张,一直未能解决。虽然2010年对动颚体进行了加固,但在2011年的多次检修中,发现动颚体让存在裂纹扩大的迹象,车间利用生产宽松时间,对其再次进行了加固。考虑到 其使用寿命不会太长,车间决定外购动颚体一套,作为机旁备件。现该动颚体备件已经全部到齐,并全部核对完尺寸,车间准备利用生产宽松机会,随时将其换掉。
2、对五六线破碎系统存在的不完善之处进行了改造。2010年7月下旬,六线破碎系统安装工作基本完成,由于五线和六线破碎系统是共用一条长皮带,当一条生产线的堆料机或拱形皮带出现跳停无法开机时,必须由另一条拱形皮带将长皮带上的料全部卸掉,势必会造成拱形皮带压料过多跳停现象,进而造成启车困难,甚至出现皮带打滑磨断皮带现象。六线拱形皮带在2011年出现过一次类似事故。而五六线拱形皮带设计相同,五线拱形皮带在2010年发生过两次类似事故。因此车间在2011年向公司提交六线拱形皮带改造方案,用钢丝带代替尼龙带,在得到公司肯定答复后,与厂家咨询沟通,在不改动其他驱动装臵的情况下,于2011年11月将此皮带进行更换,截止到目前,使用效果良好。
(二)设备管理工作中存在的不足
1、备品备件准备不足。由于对新设备的认识不足而导致备品备件的准备不足。五六线长皮带液粘启动的备件由于没有及时备件,在出现故障后未能及时得到恢复,导致皮带压料后启动困难,影响了正常生产进度。阿特拉斯的钻具部分故障频繁,在提报备件计划中未能充分考虑这一因素,导致阿特拉斯的出力率大大降低。
2、修理费用控制不到位,导致2011年修理费用超支,特别是原本就存在隐患的设备,由于集中在2011年购买,导致车间的修理费用严重超支,此乃对设备管理的计划性不周造成。
3、对设备工段级管理的检查监督力度不够,造成设备事故频发。2011年1#电铲更换2次马鞍座铜套,均是润滑不良造成。岗位对设备润滑保养不够重视,是造成设备事故的直接原因。说明设备管理中还存在漏洞,工段级的自主设备管理还不到位,存在松懈、推卸的现象。主要体现在工段长对设备知识的匮乏,对设备维护保养不甚了解。
2011年的设备管理工作较2010年有所进步,就是设备的突发性故障有所降低,但是可预测性的故障虽然有所准备,但受计划性不严密的影响,还是使生产的连续性受到了制约。因此,在接下来的工作中,要做到计划的周密、方案具体、措施可行。
2012年工作计划
一、指导思想
以工段级自主设备管理为基础,做好成本控制工作,加大设备“三违”的处罚力度,强化岗位和维修人员的专业技能,不断提高设备操作人员的设备管理水平,形成设备管理齐抓共管的局面。
二、2012年设备管理工作计划
1、做好设备大修计划以及所有外委设备项目的计划,同时做好修理费的分配使用,保证修理费在公司所规定的指标内。2011年需要维修的设备主要有:
(1)5#电力挖掘机外委大修。(2)颚式破碎机动颚体更换一套。
(3)三线破碎机更换转子一套,旧转子的端盘和锤盘磨损严重,需要补焊修复。
(4)一线长皮带老化严重,必须逐年更换,2012年预计更换600米钢丝带。
2、本年度计划实现“修旧利废”50万元,自制件实现37万元的目标。
(1)电铲实现“修旧利废”36.5万元,自制件实现6.3万元。(2)钻机实现“修旧利废”11.6万元,自制件实现4.7万元。(3)破碎系统实现“修旧利废”1.2万元,自制件实现26万元。(4)小松反铲实现“修旧利废”4.5万元。
3、继续工段级设备自主管理,降低设备费用消耗。
(1)强化工段长的设备管理水平。加强对岗位人员及工段长的培训,通过专业知识的培训,使岗位和工段长对自身所管辖设备有更深的了解;通过设备管理知识的培训,使岗位和工段长具有基本的设备管理能力,保证设备的润滑保养,维修安排都具有规划性和可操作性,使设备的运转达到最佳化。
(2)强化工段长的自主性管理,除了设备本身外,还要从工艺、成本及安全等方面去考虑,也就是设备管理的全局性。即设备管理既要保证设备的运行满足工艺要求,又要保证成本的最低化,同时实现设备及人员的本质安全。2012年的设备管理,要从管理全局入手,做到重点关注、全面考虑。
4、强化设备隐患管理,保证设备故障处理及时。
(1)抓好一线破碎系统板喂机的巡检、看护工作,发现链板有裂纹或变形之处,及时汇报主管段长,及时处理故障,争取将该板喂机坚持到破碎系统搬家时进行改造。(2)由于颚式破碎机经过系统的检修,2011年的运行状况良好,车间虽然出台了动颚体更换方案,但仍考虑延长其使用时间,实现其作用最大化。在此期间,加强岗位人员对该设备的看护力度,发现异常响声或温度变化异常,及时通知车间,保证故障处理及时,避免引起其他设备故障。
5、做好新设备的备品备件的准备工作。
由于生产线的增加,许多辅助设备也随之增加,鉴于2011年由于对其使用寿命认知不足,造成备件提报不及时,进而影响生产的现象。2012年将对所有新设备进行备件登记,并以通知的形式告知各工段,尽量保证新设备的出力率。既有利于岗位对新设备的尽快熟悉,又有利于维修及设备管理人员对设备结构的最快了解,也能保证设备各部件的使用寿命在最短时间内统计出来。
都 利
矿山车间
2011年12月4日
第2篇:锅炉车间设备管理总结
锅炉车间2012年设备管理总结
一、全月重点工作及关键设备运转率和产量:
1、1#锅炉故障停炉六次:低省泄漏抢修一次、高省泄漏抢修五次、大修并锅检、集中控制改造;
2、2#锅炉故障停炉两次:2#角南墙打焦孔下方水冷壁泄漏、事故放水管焊接、连排焊口泄漏补焊、低省及水冷壁泄漏检修、下联箱分配管爆管、减温器测点焊接、4#角八米处炉墙密封;
3、3#锅炉故障停炉两次:高省泄漏一次、5#给水门故障一次,一次风喷口更换钝体六块,配合汽包锅检、集中控制改造;7#锅炉低省泄漏抢修四次,省煤器堵管并对护板进行修复;
4、4#锅炉故障停炉四次均为高过及水冷壁爆管,大修并锅检、更换7#8#排粉机吸风口;
5、5#锅炉无故障停炉:更换10#原煤仓、安全阀校验、压力表更换、8#给水止回阀阀芯更换;
6、6#锅炉故障停炉三次:低省爆管、安全阀泄漏、主给水旁路泄漏、4#角八米处水冷壁泄漏一处补焊、省煤器堵管;
7、7#锅炉故障停炉四次均为低温段省煤器泄漏,8、带压堵漏: 1#3#锅炉高省堵头带压堵漏各一次、2#锅炉减温水泄漏一次、6#锅炉主给水旁路门带压堵漏、7#锅炉联箱底部疏水带压堵漏;
9、辅机检修:13#引风机更换叶轮两个、8#排粉机更换对轮联轴器、7#9#10#11#球磨机衬板整体更换、11#12#排粉机更换叶轮及
机壳各一个;
10、动平衡:1#12#13#引风机动平衡各一次、13#14#送风机动平衡各一次、14#引风机动平衡两次、5#11#12#排粉机动平衡各一次。
二、关键设备运转率:8月及9月份锅炉运转率达到百分之一百。
三、设备检修工作总结:
1、大修:无。
2、月度常规检修:节前集中消缺。
四、其他工作:无。
五、主要亮点与不足:
1、亮点:春节期间检修人员进厂积极配合2#7#锅炉抢修。
2、不足:无。
六、下月工作重点:
1、7#锅炉系统消缺;
2、春节后系统消缺。锅炉车间
2012.1.28
第3篇:双氧水车间设备管理总结
2013年双氧水车间设备管理总结
回顾2013年,是平凡的一年,也是取得骄人成绩的一年,在各处室和兄弟单位的领导和支持下,双氧水全年总产量达到20.5万吨,达到设计产能的128%,全年生产成本控制在450元左右,年销售均价在900元左右,良好的产销局面,为公司创造了可喜的经济效益。
2013年,双氧水车间这个团队坚持抓基础工作,做好细节工作,理清思路,从双氧水生产工艺内在规律着手,把装置开好、开稳。全年双氧水装置没有一次因界区设备原因造成停车,全年设备运行正常,无设备事故,而所有的这一切,是我们双氧水团队全体员工共同努力得到的。我们深知,只有把基础工作做好,开好设备,用好设备,做到工艺上稳定,设备上优化,不超压、不超温,优化设备和工艺,让设备与工艺达到最佳的配套性,设备才能做到长周期稳定运行。
2013年设备运行简介:全年设备运行正常,大型设备及主要设备均按计划进行检维修,保质保量完成设备维护工作,全年主要设备完好率100%,静密封点泄漏率:0.13‰,动密封点泄漏率:0.03‰,全年设备日常检
第4篇:上半年动力车间设备管理总结
动力车间2012上半年设备管理工作总结
(动力车间)
上半年动力车间设备管理人员在车间、机动部、厂领导的正确领导下,积极转变设备管理观念,认真开展各项日常设备管理工作,较好地保障了厂公用系统的安全、平稳运行。回顾过去,为总结不足,规划未来,以谋更高发展,下面我从三各方面对动力车间设备管理工作进行汇报。
一、上半年设备主要工作小结,二、当前装置设备存在问题,三、下半年设备管理工作计划和思路。
一、上半年主要工作小结
1、以岗位检查为契机,对车间基础技术资料进行了排查整理和完善。对技改项目新增的设备进行了建档等工作。
2、以2013年设备大检修为工作重心,针对装置设备运行现状特点,对车间检修计划和材料进行了细化评估和落实。使检修计划和材料计划更具合理性和可执行性。、3、认真宣贯、执行厂部提出的“精细化管理”“立体交叉巡检管理”“预知维护”等管理理念,强制转变观念,从细节入手,勤走动,善检查,抓现场管理,特别抓装置漏点管理,完成如下现场工作:
1)对全厂蒸汽管网漏点和隐患积极进行整治,先后对凝结水管线、中压蒸
第5篇:车间设备管理工作总结
2016年工作总结
一、生产方面:
1、充分发挥生产班组长的指挥和属地管理作用,积极调动各班组的积极性,将生产任务、质量、安全业绩与绩效考核相挂钩,狠抓工艺和设备管理及质量管理,车间所有干部每天不定时抽检和检查袋重及外观包装质量,身体力行地为员工做好表率,增强员工质量意识,装置对喷码、折边、预留线头方面,制订了车间干部专人负责,严格要求班组及包装人员,并与绩效考核挂钩,包装质量有了明显提高,无用户投诉现象,装置生产活动有序,设备虽然多次出现故障,但在技术人员的努力下都能及时处理,未造成装置停产及尿素打循环,完成了半年内厂里下达的各项任务。
2、为了提高尿素包装出厂质量,防止结块尿素混入成品包装,异常情况下堵塞振动筛事件,车间技术人员在原有振动筛基础上,充分发挥想象力,自己设计加装了小型筛网刮料机,开工至今发挥了积极的作用,即使出现大量结块,也很容易疏通,不会造成尿素大量漏出,影响正常生产。
3、刮料机4个油管,栈桥输送机减速器输出轴,在以往的生产中长期渗漏,车间自己想办法,输出轴加工密封套,油管更
第6篇:车间设备管理工作总结
2013年车间设备管理工作总结
2013年即将过去,在这一年里车间在设备、人员方面均有较大的变化,新增了设备,新进了人员。在全体人员的共同努力下,车间设备管理工作取得了一定的成绩,现将2013年的车间设备管理工作总结如下:
1、全年新增设备及对设备大的改造:
口服车间为迎接认证进行了比较大的改造,不仅对现有厂房进行了局部改造,同时新增设备设施13台,大的如新增泡罩包装机1台、沸腾干燥床1台、称量罩2台等设备,另外新增密封试验仪、智能片剂硬度仪等仪器;
冻干车间新增洗塞出料局部洁净,更换了冻干轧盖机;
水针车间新增贴标入托系统、洗瓶岗位新增超声波清洗,灌装增加环境在线监测系统;
年初对车间制水岗位的纯水系统进行了改造,增加了多介质过滤器、活性炭过滤器及相应的巴氏消毒管路系统;年底又新到冷机一台(还未安装到位)
2、设备的运行维护保养:
全年严格按照设备使用、维修、保养管理程序对口服、水针、冻干车间以及公用系统的设备设施执行月度、年度检修,认真完成检修计划;坚持维修人员进行巡检、岗位操作人员执行点检制度;
3、
第7篇:车间设备管理建议
车间设备管理建议
为积极落实总公司厉行节约,节能减排的精神,提高工人的责任意识,降低生产设备的维修费用,建议对设备管理实行奖罚制度。具体方案如下:
车间设备主要分三类:叉车,电机水泵,行车,每台设备由专人负责,贾运峰为设备总负责人。
设备在运行中,责任人必须按要求使用和维护设备,保证设备正常运转。由于人为原因造成设备需要修理,费用在500元以下,责任人负担300元,贾运峰负担100元;费用在500—1000元,责任人负担500元,贾运峰负担200元;费用在1000元以上,责任人负担1000元,贾运峰负担400元;责任人管理的设备月维修费下降10%,奖励责任人100元,贾运峰50元;设备月维修费下降20%,奖励责任人200元,贾运峰100元;以此类推。
备注:
1、设备损坏原因由综合管理部同供应部、生产部(必要时请专业人员)共同认定,做到公平公正。
2、设备月维修费计算方法,每季度费用总和除以3。
3、设备责任人叉车(支王波、高新全),水泵、电机、行车(贾运峰、张飞、乔云龙)
生产部2013-6-1
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