水泥厂烧成车间岗位职责(精选3篇)_水泥包装车间岗位职责
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第1篇:水泥厂烧成车间工艺总结
2008年工艺总结
一、产质量完成情况
1、熟料
吨,合格率为:
%,超计划 %;台时:
吨/小时。
2、3天强度平均
MPa,合格率为
%,超计划
%。3、生料:KH:
% SM
% IM
%台时:
4、煤耗:共用原煤:
吨,实物煤耗为:
g/t,超计划g/t。5、球耗:共用钢球
吨,单耗为:
kg/t。
6、耐火材料:共用耐火材料
吨,单耗为:
kg/t,7、柴油:共用柴油
吨,单耗为
kg/t,二、生产情况:
1、工艺运行情况:工艺累计停机
h,其中:红窑停机261.79h;预热器堵料:17.77h,处理窑门罩:16.09h,处理雪人:1.83h,更换喷煤管:14.67h,检查预热器0.75h,头火灭:5.08h。
2、质量:合格率为:
%,f-cao的不合格主要原因是: 影响熟料质量的主要原因有以下几点:
1)煤质的质量与变化是造成f-cao合格率低的一个重要原因。从上半年的煤粉上看,灰份频繁波动,易造成煤料不对口,使窑内热工制度改变,出现生烧料,从而影响熟料质量。而挥发份的波动带来的影响主要体现在窑内火点的位置,使系统的整个热工制度受到严重的破坏。导致f-cao的合格率低。
2)1---5月份尾秤频繁跳停,严重影响系统热工制度。破坏系统的稳定,降低熟料质量。
3)生料质量由于原材料的波动,致使出磨质量波动大,造成煤、料不对口,f-cao偏高。
4)一季度原、燃材料中的硫偏高,造成系统结皮严重影响系统通风。给熟料的产、质量带来一定的影响。
5)上半年原煤数量少,得不到有效的均化,致使经常性的导致煤料不对口,造成高KH生料入窑,严重制约着熟料的质量。
6)下半年铁矿石进厂家数多、品位杂,硅含量高,不易分解,生料质量波动大,致使熟料煅烧困难。
7)矿山石灰石高硅料也影响熟料质量。8)使用白山铁矿石时,熟料质量急剧下降,铁矿石的含硅量偏高,且不易分解,制约熟料质量。
9)粉煤灰在上夏季,由于数量少,得不到有效的均化,影响生料质量,制约熟料合格率。三、检修 存在的问题
1、秋季由于天气寒冷,在浇注料施工后,没有足够的养护时间,致使内部水分不能得到有效的蒸发,在点火升温,投料后,导致窑门罩大量的浇注料发生爆头现象,为以后的生产埋下了很大的隐患。
2、烟室的施工没有按照原计划进行,在原计划上,烟室的浇注料整体更换,但因施工单位进度慢,而被迫进行了修补。
3、对细节部位没有引起足够的重视,如:在砌筑到小窑门位置附近时才确定小窑门已经烧坏,为窑砖的砌筑及以后生产中窑砖的稳定性都产生了很大的影响。
4、检修的试车工作没有在点火升温前做完,影响耐火砖的使用寿命。
四、人员培训
为了提高员工的整体素质,在5月19日----6月6日对中控操作员进行针对性的培训,在此次的培训中每位操作员都进行了比较系统的讲解,大胆的发表自己的见解,很大程度促进其学习的积极性,不断提高操作水平。对培训结果进行了考核,使每个人的业务水平都有所提高,并对新来的学生进行了有计划的培训学习。五:、不足之处
1、在2008年出现3次红窑事件,虽然存在外部原因,但也存在内部原因。如:5.26红窑,喷煤管的定位是主要因素;在秋检后出现的红窑,工艺上也存在不足,如:篦冷机改造后,操作员适应能力差,找不到合适的平衡点,操作思路转变慢等,点火升温时篦冷机的频繁试车也很大程度上影响窑砖的使用寿命。
2、2008年出现2次预热器堵料,说明在工艺操作及岗位责任心上还存在一定的问题。对出现的异常情况判断不够准确,反应不及时。3、窑门罩浇注料脱落,主要原因是在春季检修对浇注料的使用寿命没有做到很好的预测,并且处理时不彻底。
4、头火灭,是历年来工艺上的首次,由于一段油压过高,操作员在没有分析清楚原因时就大幅度提篦速,致使一段料层过薄,大量冷风入窑,使烧成带温度急剧下降,头煤燃烧不充分,使生料大量涌入烧成带,进一步使头火熄灭,而没有及时发现,窑内及篦冷机进入大量生料,造成再次点火升温时间过长。五、对不足之处下一步应采取的措施
1、加强对检修质量的监督与验收,对耐火材料的检验。
2、提高自己本身的业务水平,平时多积累经验,加强对数据的分析。3、对窑操作员的业务水平要加强培训,提高操作员的判断分析能力,及对问题的反映速度。
4、加强工艺系统的专业巡检。5、提高操作员对现场的熟悉程度。六、2009年工艺预计存在的问题
1、由于分线,新操作员的操作水平有待提高。分析、处理问题的能力欠缺。
2、窑内镁铬砖的状态不够理想,必须加强对系统的操作,要求操作稳定,原、燃材料加强均化,减少各种波动,提高设备运转率,及时调节喷煤管,使系统稳定生产。
3、窑操作员的车间调度作用没有得到有效的发挥,在2009年要提高此方面的能力。
4、操作员的责任心有待提高。
5、预热器旋风筒顶棚及锥体浇注料预计需部分更换。6、分解炉内耐火材料预计需部分更换。六、2009年工作重点
1.稳定窑的热工制度,随时掌握筒体的温度、熟料的颜色、结粒、黄心等情况,及时和中控联系,采取相应的措施,提高出窑熟料质量与台时产量,经常组织有关操作员的会议,进行讨论,统一思路。2.根据煤粉的实际情况,调整好喷煤管的位置及内外风的比例,使系统热工制度稳定,提高f-cao的合格率与三天强度。
3.及时掌握生料的配比,勤观察三个率值的变化,随时和质检部联系。为窑系统的煅烧创造有利的条件。
4.勤到现场观察物料的结粒、颜色、飞沙等情况,定期作五级分解率。为窑煅烧提供依据。
5.努力提高磨机台时产量,降低电耗。进一步摸索好研磨体级配和球耗,定期补充研磨体。并定期做循环负荷率,为原料磨的操作与调整提供依据。6.定期对系统进行检查,尤其是预热器与篦冷机的漏风情况,及时发现,予以封堵,减少热损失、防止篦冷机长雪人。
7.随时掌握出窑熟料中有害成分含量,发现异常及时和质检部门联系,防止烟室、分解炉缩口结皮,影响熟料产、质量。8.对中控操作员进行工艺培训,提高操作水平。
9.强化对中控工段的管理,加强劳动纪律及操作纪律。
10、组织好春秋两季的检修工作,在检修中要做好协调组织工作,保证施工进度按计划进行,并以质量为主,保证安全、做好质量的验监督与验收工作,为检修后减少工艺停机时间做好准备。
11、提高操作员下现场的次数,让操作员对所有设备进行详细的了解,这样能够增强操作员的分析、处理问题的能力。
第2篇:烧成车间副主任岗位职责
山东彼那尼荣安水泥有限公司
烧成副主任岗位职责
1、协助烧成车间主任工作。
2、及时向车间主任汇报工作情况,配合车间主任降低生产成本,提高效益。
3、积极向部门领导提出有关工艺技术改造建议,提高产品质量。4、对生产各工艺环节严格控制、保证产品质量,防止不合格的产品产生。
5、检查劳动纪律、安全操作规程的执行情况,确保安全生产,监督本车间人员的工作情况,不断提高员工的工作效率。
6、检查各班人员交接班制度的执行情况,对发生的设备工艺问题及时汇报,并组织人员查找原因,拿出处理方案及早处理。
7、负责本车间设备的润滑工作。
8、负责对各班记录及检修记录的检查,了解设备运行情况,全面及准确进行督查。
9、根据熟料生产部下达计划,合理组织安排生产。
第3篇:烧成车间巡检工岗位职责
烧成车间巡检工岗位职责
1、认真按照安全操作规程、设备点检细则、检修安全规程等进行操作和工作,搞好安全生产。
2、认真保养好使用的设备,防止设备事故,提高生产安全率。3、认真完成班长下达的工作任务,不拖全班后腿。4、节约原材料、节约用水、电、气。
5、认真做好生产原始记录。不弄虚作假,紧急任务能加班加点服从安排。
6、认真做好交、接班工作,搞好岗位和设备的清洁卫生。7、认真做好岗位和岗位之间的联系协调工作。
8、不擅离职守,不串岗位,不乱操作其它岗位的设备。9、遵守公司和车间的各项规章制度,完成领导交待的其他工作。
昌江华盛天涯水泥有限公司
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