单晶技术员实习汇报_技术员实习报告总结
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实习报告
在本周的实习过程当中,我学到了很多,也发现了很多,我学的 越多,就发现不知道的更多。
收尾的过程中,我学到了在作业指导书中没有的,师傅们经验丰富。通常收尾都看的是剩料的重量,然而有些时候那个数字并不是很准确,师傅们凭借经验把一个一个的尾巴完美的收好。看锅位,看锅边,看液口距,以及剩料的重量,才能做到安全收尾。
有一天的夜班的我发现,我附近的四台炉子液面晃动的厉害,当我站在炉台旁边的铁板上时,铁板震动的厉害,当我仔细一听,发现只真空泵的振动很大,我下到一楼进行了观察,泵油少的振动明显的比油多的要大。观察发现下面尽然有两种真空泵,一种是上海产的,一种的浙江产的,发现在同等的状况下,振动明显的不一样。在下面感觉到振动非常大,虽然炉台的底座是用大石墩固定,但是就不会产生一点点的影响吗,也许是我多疑了。我们大家都在工艺方面努力的改进,然而我觉的在设备方面的改进比工艺方面的更好,他的本质的在设备,工艺能提高的,他是受设备的限制,只有更好的设备才能把拉晶做的更好。如果的把设备和工艺同时改进,那才能做到效益最大化。
在拆装热场方面,我看到我们的辅助工以及主操为高纯卫生而小心翼翼,但是当我看到他们本身时,我感到心凉,因为他们有的人的本身的工服以及手套之类的还有除尘管,这些都比热场更脏,这样就算如何的小心,最终热场也是被污染,而不是被清理。这些我不知道有没有规定,希望在这些方面可以有有点建议以及改善。
在成晶率方面大家都看的很重,然而我就有不同的感想,员工的心理都是在每根棒子的单个成晶率,就算拉很长的时间,也不去管,只管成晶率,我认为我们应该考虑的是单位时间内的成晶率,而不是单炉的成晶率,只有更高的单位时间的产出才能效益的做的更好,缩短单炉的运行时间,这个方面有好多可以改进,比如拆装炉的时间,调温的时间,等晶成长的拉速(并不是拉速慢的就好),对运行工时严格把关,这样会节省很多的时间,从而增加效率。效率提高的同时在改进单个成晶率,这样就会做的更好。