闸调器检修心得_显示器维修心得电源篇
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闸调器检修心得
高峻
二O一一年六月二十日
沈阳机车车辆有限责任公司产品研发部
目录
1闸瓦间隙调整器简介.............................2、闸瓦间隙调整器功能介绍........................3、闸调器的结构和原理介绍........................3.1闸调器原始状态...............................3.2闸瓦间隙正常时闸调器的动作...................3.3闸瓦间隙大于正常间隙时闸调器的动作...........3.4闸瓦间隙小于正常间隙时闸调器的动作..........4、闸调器的检修.................................4.1闸调器的大修................................4.1.1闸调器的分解...........................4.1.2清洗、检查和修理.......................4.1.3组装...................................4.1.4性能试验...............................4.2闸调器使用时的常见故障及原因................5、检修工艺中存在问题及工装设计。...............闸调器检修心得
高峻(沈阳机车车辆有限责任公司产品研发部 110035
沈阳)
摘 要 闸瓦间隙自动调整器(简称闸调器)可自动调整车轮与闸瓦之间的间隙。1980年研制的铁路货车新式闸调器,1982年定名为ST1-600型闸调器。此后进过改进设计,减轻重量,并缩小调整量为250mm,将闸调器安装在中拉杆处,定名为ST2-250型闸调器。现阶段ST2-250型闸调器已成为我国铁路货车的主要闸调器。本文主要介绍了闸瓦间隙调整器功能、闸调器的结构和原理及闸调器的检修工作中存在的问题和可改进的方法。
关键词
闸瓦间隙自动调整器 ST2-250
1闸瓦间隙调整器简介
闸瓦间隙自动调整器(简称闸调器)可自动调整车轮与闸瓦之间的间隙。我国原采用J型闸调器,是一种单向闸调器,只能在制动缸活塞行程过长,闸瓦间隙过大时自动调整。因此,20世纪70年代后期研制了闸瓦间隙自动调整器。1980年研制铁路货车新式闸调器,1982年定名为ST1-600型闸调器。此后进过改进设计,劳动强度增大,又因延长列车在站检修作业时间,影响了运输效率。
ST型闸调器有三个基本作用。当闸瓦与车轮的间隙正常时,闸调器处于间隙正常状态,闸瓦与车轮接触时,控制杆头和外体移动距离之和等于控制距离A值,即两者正好相接触,螺杆工作长度不变化。当闸瓦与车轮间隙大于正常间隙时,闸瓦与车轮接触时,控制杆头和外体移动距离之和大于控制距离A值,控制杆头与闸调器外体相接触后,继续推动外体使螺杆缩进护管内,螺杆工作长度变短,闸调器的总长缩短。当更换新闸瓦,闸瓦与车轮的间隙小于正常间隙时,闸瓦与车轮相接触时,闸调器外体和控制杆头移动的距离之和小于控制距离A值,控制杆头与闸调器外体开始时接触不上,后来闸调器外体在主弹簧的作用下,就旋转移动与控制杆头接触,螺杆从护管中伸出而增长了工作长度。
3、闸调器的结构和原理介绍
STl—600型闸调器本体结构和250型闸调器本体结构基本一致,只有部分零件和外形尺寸略有区别。
在闸调器外体的右端压装着后盖,其孔内装有两个尼龙密封圈,以防止脏物进入闸调器体内。外体的左端有前盖,用螺纹与外体连接并用螺钉和垫圈与外体固定。
前盖左端有护管,用挡圈,垫圈及橡胶密封圈固定在前盖的孔内,橡胶密封圈兼有密封和减振的作用。护管左端的护管头内,1-拉杆头组成;2-控制杆组成;3-防脱螺钉;4-螺钉M10×25;5-挡铁;6-密封圈Ф52;7-后盖;8-筒体;9-垫圈8;10-固定螺栓;11-主弹簧;12-主弹簧座;13-轴承51109;14-挡圈45;15-离合片;16-套筒盖;17-压紧弹簧;18-活动套;19-拉杆;20-拉杆端头;21-销4X8;22-小弹簧;23-小弹簧座;24-轴承8108;25-调整螺母;26-套筒体;27-导向螺母;28-弹簧盒中节;29-弹簧盒座;30-引导螺母弹簧;31-弹簧盒盖;32-引导螺母;33-挡圈85;34-前盖;35-密封圈;36-垫圈;37-挡圈50;38-护管;39-护管头;40-密封圈Ф36.4;41-螺杆;42-后拉杆头;43-螺钉M10×20。
以下就ST型闸调器的这三个基本作用,以STl—600型闸调器为例进行详细说明。3.1闸调器原始状态
原始状态是指闸瓦间隙自动调整器装车后,在正常缓解状态的情况,其控制距离A已按照闸瓦与车轮之间的平均间隙δ(正常间隙)调整合适。
在制动机缓解状态下,闸调器没有受外力的作用,各零部件是根据闸调器体内四个弹簧的预紧力的作用保持各自的位臵,此时离合器a、c、d、e都处于结合状态,而离合器b、f脱开。弹簧盒中节与挡圈之间存在间隙δ1,套简体左端内侧锥形离合面与调整螺母左侧锥形离合面存在周向间隙δ2,活动套右端与套筒盖左端面存在间隙δ3,弹簧盒座与调整螺母相接触。
四个弹簧的预紧力是:压紧弹簧的预紧力(2363N)大于主弹簧
压紧弹簧、套筒盖及套简体向右移动,使离合器d结合,离合器c脱开,主弹簧被压缩δ2的距离,拉杆头与闸调器外体右端的距离增大了δ2的距离。此时制动拉力的传递过程是由拉杆头→拉杆→拉杆端头→活动套→压紧弹簧→套筒盖→套简体→调整螺母→螺杆。随着制动缸压力的继续增加,制动拉力也随之增大,当制动拉力增大到超过压紧弹簧的预紧力时,压紧弹簧也被压缩,活动套的右端与套筒体的左端相接触,离合器d脱开,主弹簧又被压缩δ3的距离,且离合器e脱开。这时制动拉力传递过程是由拉杆头→拉杆→拉杆端头→活动套→套筒盖→套筒体→调整螺母→螺杆。
在以上动作中,闸调器外体在控制杆头的阻挡下不能右移。但以后由于制动拉力增加很大,基础制动装臵的传动杠杆系统产生弹性变形,使一位上拉杆向右移动一个距离t1,二位上拉杆向左移动一个距离t2。相当于一、二位转向架的基础制动装臵的弹性变形量。因此,拉杆通过套简体和调整螺母,将螺杆拉动向右移动了t1,而控制杆头将闸调器外体推动向左移动了t2。在因弹性变形而产生的动作过程中,弹簧盒中节已被挡圈挡住,消失了间隙δ1,离合器a脱开,并且在螺杆向右移时,引导螺母在原地顺时针方向旋转。外体向左移动,引导螺母也是被挡圈推着顺时针方向旋转向左移动。其结果是螺杆工作长度缩短t1+t2,弹簧盒座与调整螺母之间拉开了距离t1+t2—δ1,引导螺母与调整螺母之间的距离也增大t1+t2—δ1,主弹簧又被压缩t1+t2。这样闸
离合器f锁紧。但因闸瓦与车轮的平均间隙比正常间隙大,此时闸瓦还没有靠到车轮。制动拉力增大到超过主弹簧的预紧力后,拉杆通过拉杆端头、活动套、压紧弹簧、套筒盖,将套筒体拉动向右移δ2的距离,主弹簧压缩δ2的距离,离合器b结合,离合器c脱开。随之制动拉力继续增大,拉杆通过套简体、调整螺母,将螺杆拉动向右移△Ml的距离,此时一位转向架的闸瓦都接触到车轮,主弹簧压缩了△Ml的距离。同时,二位转向架闸瓦都接触到车轮,主弹簧又压缩了△M2的距离。△Ml、△M2是因闸瓦间隙增大反映到一、二位上拉杆上而增加的移动量。在移动△Ml及△M2的过程中,不仅使引导螺母的外锥齿与前盖的内锥齿脱开,即离合器a脱开,弹簧盒中节与挡圈贴紧,间隙δ1消失,并且使引导螺母在螺杆上顺时针方向旋转向左移动。结果,使弹簧盒座与调整螺母之间拉开△Ml +△M2—δ1的距离,引导螺母右端与调整螺母左侧增大△Ml +△M2—δ1的距离。螺杆的工作长度减少了△Ml +△M2,拉杆头与闸调器外体右端的距离比原始状态增大了△Ml +△M2+δ2。
制动拉力继续增加,压紧弹簧压缩δ3的距离,活动套右端与套筒盖接触,离合器e脱开,主弹簧压缩δ3的距离。制动拉力再增大后,转向架的传动系统产生弹性变形,使拉杆带动活动套、套简体、调整螺母、螺杆等向右移动t1的距离,同时控制杆头推动闸调器外体向左移动t2的距离,主弹簧又被压缩t1+t2的距离。在弹性变形动作中,引导螺母做顺时针方向旋转,并向左移动,10被压缩,离合器e脱开,主弹簧又压缩了δ3,拉杆头与外体右端距离又增长了δ3,主弹簧压力大于引导螺母弹簧压力,使主弹簧伸长,外体通过前盖带动引导螺母在螺杆上作逆时针方向旋转并向右移动,而调整螺母被离合器b锁紧,在螺杆上不能旋转及移动。所以,在外体转动过程中,引导螺母弹簧被压缩。外体旋转并向右移动直到外体右端面碰到控制杆头左侧才停止。这时,引导螺母右端与调整螺母左侧的距离比原始状态缩短了△N1+△N2,弹簧盒中节卷边左侧与弹簧盒座卷边右侧之间形成△N1+△N2间隙,主弹簧共伸长了△N1+△N2—δ2—δ3的距离。
制动拉力再增大时,产生了传动杠杆系统的弹性变形,使拉杆通过套简体带动调整螺母和螺杆向右移动t1,同时控制杆头推动外体向左移动t2。在这一弹性变形的移动过程中,各零部件之间位臵的变化如下。
(1)引导螺母外锥齿与前盖内锥齿脱开,即离合器a脱开,弹簧盒中节与挡圈之间的间隙δ1消失,引导螺母右端与调整螺母左侧之距离比原始状态增加t1+t2—δ1—△N1—△N2。(2)调整螺母左侧与弹簧盒座右端之间的距离为t1 +t2—δ1—△N1—△N2。
(3)螺杆工作长度缩短t1 +t2—δ1—△N1—△N2。(4)离合器b锁紧,离合器c脱开,间隙为δ2+δ3。(5)主弹簧比原始状态压缩δ2+δ3+ t1 +t2—△N1—△N2。(6)拉杆头与外体右端的距离比原始状态增长δ2+δ3+ t1 +t2—△N1—△N2。
(7)闸调器的总长比原始状态增长δ2+δ3。
第一次制动结束后缓解,首先是消除弹性变形的运动。然后继续缓解,压紧弹簧伸长,离合器e锁紧,主弹簧向左伸长δ3的距离
最后主弹簧再向左伸长δ2的距离,使离合器b脱开,离合器c锁紧。第一次缓解结束后,与原始状态比较,在弹簧盒中节卷边左侧与弹簧盒座卷边右侧之间存在着间隙△N1+△N2,螺杆工作长度增加△N1+△N2的距离,而拉杆头至外体右端面的长度缩短△N1+△N2的距离,主弹簧伸长了△N1+△N2的距离。
4、闸调器的检修
ST型闸调器的检修分为大修、一般检修和列车检修。大修时对闸调器进行全面的分解检修和试验,一般检修和列车检修时只对闸调器进行外观检查和现车试验。闸调器大修周期为6年,一般检修与车辆实行段修、站修是同时进行的。4.1闸调器的大修
车辆在施行厂修时,对所安装的闸调器要进行大修;车辆施行段修时如闸调器达到大修期也应进行大修。闸调器的大修应在车辆修理厂或各铁路局按指定并经铁道部认证的定点厂进行。闸调器大修时,检修作业程序为:分解→清洗除锈→检测→修
314(3)引导螺母旋转失灵。
3、闸调器外体不旋转主要原因:(1)离合器a的60个齿不同心;(2)引导螺纹副转动不灵;(3)离合器e不能脱开;(4)轴用挡圈折断;(5)轴承损坏;(6)密封圈太紧;(7)常规失灵。
5、检修工艺中存在问题及工装设计。
5.1在安装和分解闸调器上的轴用弹性挡圈时,使用的是普通的卡簧钳,由于在工件表面存在大量油脂,导致工作效率较低,一般员工至少需要两次动作才能取下,所以,应采用更为合理的卡簧钳。该卡簧钳初步设想为在钳子顶部开两个U型小槽,防止挡圈脱落,提高效率,如图所示:
5.2螺杆检修
(1)应完全按照工艺文件规定检测螺杆是否合格。(2)在使用V型铁时,由于V型铁凹槽为水平,导致使用压力机对螺杆进行调直后螺杆自动变弯,应使用较长的V型铁,并使压头接触螺杆后保持一定的时间。
5.3引导螺母和调整螺母均为需要转动并产生摩擦的部件,在实际工作中,两个部件的报废率较大,由于闸调器内部配合不良,出现螺纹磨损严重,建议更改两个部件的材料。
5.4引导螺母处的轴承在安装时,只使用一片垫片,而引导螺母的材料和轴承的材料是完全不同的,这样的使用对轴承的灵活性有影响,应两片垫片,在引导螺母上开凹槽放入垫片。
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