金源煤矿年度停产检修计划_矿井全年停产检修计划

2020-02-29 工作计划 下载本文

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金源煤矿二号井年度停产检修计划

金沙县煤炭管理局:

根据金煤安字(2006)21号文件精神,关于对金沙县煤矿实行年度停产检修的通知,我矿立即行动起来,制订了检修计划。

1、从本月22号开始,由矿长陈勇,工程师冯举组织全矿职工在矿会议室参加安全知识学习,培训为期4天,主要讲解煤矿三大规程和煤矿的五大灾害防治,矿开采掘运的基本知识,利用中途休息时间播放电教片安全在我心中等,引导职工加强井下安全意识。

2、由本矿机电主任陈富新负责,组织井下电工在停产10天内对井下电器设备进行一次全面检修,对运输机、运输绞车变速箱进行保养,有损坏的元件和老化的电缆立即更换,对各工作面瓦斯探头线路进行认真检查。

3、由主管生产矿长黄伟胜负责,组织采煤队,掘进队、运输队对各自生产区域井巷进行一次全面维修,两采煤队主要维修回风顺槽和运输顺槽,掘进队主要维修清理本区域内巷道,运输队主要维修运输大巷和矿井井总回、对车场和巷道十字口的地段必须采用钢支。

4、地面由电焊工维修,对地面道叉选煤楼振动筛进行彻底检修和保养。

5、对冬季用火取暖的职工住宅进行全面检查。

金源煤矿二号井

二OO六年十二月十六日

金源煤矿二号井2006年工作总结

2006年将过去,新的一年即将来临,金源煤矿在矿领导的正确带领下,经过前几年技改扩建,由小变大,由弱变强,2006年已初见成效。已形成两个正规推帮采煤工作面和两个掘进工作面,两个采煤工作面全部采用单体液压支柱配绞接顶梁支护,彻底淘汰过去打木柱采煤的历史,安全系数低,煤炭损失量大,产量低等缺点,现在采用壁式采煤法、煤柱少、回收率高。支柱抗压强度明显增大,安全有了保障,工作面运输顺槽采用刮板输送机,主要运输巷采用矿车运输,2006年对主要运输巷压力大地段,车场采用钢支,运输系统可靠,在矿井安全管理方面,首先按煤矿三大规程指挥实施井下生产,做到以人为本“安全第一、预防为主”原则,严格执行矿级带班制度的落实,全面完成了本矿井采掘任务。截止2006年12月8日矿井生产煤炭万吨,掘进巷道2200米,维修失修巷道400米,使矿井运输,通风巷道畅通无阻,瓦斯抽放系统运转正常,从2006年2月份开始生产至今,没有发生一次死亡事故,全矿职工收入情绪稳定,给国家和社会带来双重效益,达到了安全效益同步提高的目的,回顾2006年我矿主要做了以下工作。

一、从新工人安全培训入手,每一位采矿的新职工都要进行一周的安全知识培训,经考试合格后才能下队作业,上班前几周必须派老工人监护,哪里有不安全的隐患,怎样解决都要给新工人讲清楚,掌握井下各环节的操作后,才能单独作业,利用打电、职工下班后的时间对职工进行安全知识讲解,围绕全国多年来发生事故案例,针对本矿井目前各工作面存在后各种安全隐患进行

阐述,播放电教片安全在我心中等引导职工从自己作起,下井不违章、不蛮干,首先做好自保、互保、群保工作,使职工安全意识有了明显提高。

二、采掘方面:

由于原采煤方法落后,职工素质低,刚进入推帮工作面不太适应,开帮后不打临时支柱,回柱时不打钱柱。针对以上不安全的隐患,2006年开始专门制定了采煤工作面的支护安全技术措施,由矿安全员监督实施,要求开帮后立即挂梁、梁的上方必须用木板棚严,并立即打好临时支柱。有滑帮煤的地段,必须打帖帮柱,以防煤块滑落伤人,回柱前,首先沿切顶线打一排钱柱,加强支柱的支撑能力。回柱时顶板压力增大时支架不易变形,回柱时要求不少于3人,一人回柱,一人观察顶板,一人把回的支柱、顶梁杂物及时清除,以防来压后挡堵回柱工的退路,随着采煤工作面推进两顺槽支护必须超前20米,对工作面上,下出口全部采用四梁八柱保证两安全出口畅通,掘进放炮后必须从上向下进行一次全面的敲帮问顶工作,发现顶部有活岩立即进行排除,延深前探梁将支板棚严确认安全后才能作业,架设梯形木棚支护时,必须架设端正,不能前倾后仰。顶帮都用背板绞紧背实,不能有松动现象,柱窝深度一般在20公分以上。

三、通风和瓦斯管理方面

建立了测风制度,每10天进行一次全面测风,并把每次测风结果作了记录,矿井各工作面都形成了完整的独立通风系统,瓦检员每天上班后,下班前都必须对各工作面回风巷进行全面检查,发现有冒落的地板,立即向矿领导汇报处理,确保回风系统

畅通无阻,对采掘工作面瓦检员严格执行一炮三检制度落实,对采煤工作面上隅角的瓦斯有时超限,矿上采用骨架引排风筒排放和利用风障引导新鲜风流,冲淡机尾上隅角瓦斯的综合治理方法,降低瓦斯含量,掘进工作面遇见断层瓦斯会升高针对不断层瓦斯升高,我矿采用打钻释放断层瓦斯放炮时切断巷道所有电源,炮烟未吹散,瓦检员未测瓦斯以前严禁任何人不能进入工作面,经过多次安全会议安排,当班的瓦检员必须把当班的风筒口拉到距工作面不大于5米,并悬挂整齐,有破口的风筒立即更换或缝补,使掘进面有足够的风量。

四、运输机电:

由于我矿是技改扩建矿井,利用原小煤、窑巷道,虽然经过扩巷挑顶巷道比原来高和宽了,但是巷道多不直,高低不一致,只能采用窜车对拉绞车提升运输、运输条件复杂,提升设备多,前几年经常耽误井下生产,2006年我矿对井下提升设备,电器设备和电缆进行全面的更换,入井所有设备都进行防爆检查有合格证才能入井,经过严格把关,井下的失爆设备基本上得到控制,2006年井下电器设备和运输环节上没有发生一起事故。

2006年在矿长的正确领导下,全矿职工同心协力,以抓安全提高生产为目标,全面完成2006年安全生产任务,在即将来临的2007年中,我矿从安全和生产上继续努力,在上一个新台阶。

金源煤矿二号井

二OO六年十二月八日

风量计算:

1、按井下同时工作的最多人数计算:

Q=4NK

式中:4—按井下每人每分钟4m3的单位风量计算矿井总风量

N—井下同时工作的最多人数人

K—风量备用系数,当为边界时K=1.452、按各需风地点实际需风量计算:

矿井风量:Q=(ΣQ采+ΣQ掘+ΣQ硐+ΣQ其它)×K漏 式中:ΣQ采—采煤工作面所需风量之和

按采煤工作面回风巷瓦斯浓度不超过1%供风

Q 采=100×Q采瓦×0.6×K采瓦

Q采—采煤工作面供风量m3/min

Q 采瓦采煤工作面绝对瓦斯涌出量之和

0.6—工作面瓦斯涌出量占全矿井瓦斯涌出量的60% K采瓦—瓦斯涌出量不均衡系数K瓶=1.5

ΣQ掘—掘进工作面所需风量之和

ΣQ掘—各独立供风和硐室所需风量之和

ΣQ其它—其它行人和维护巷道所需风量之和,按(ΣQ+ΣQ掘+ΣQ硐)的10%计算。

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