赴河南浙江外出学习报告_外出参观学习报告格式

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河南浙江两地学习报告

学习考察人员:孙远亮 尹燕国 李山奇 郝兆梓 李秀成 张存生 展振忠

间: 2012年10月26日-11月2日 地

点:河南孟电水泥

浙江绍兴兆山建材公司

目的:针对我们生产中出现的各种不正常现象,学习同行业、同规模生产线的先进经验,有针对性的寻求解决问题的办法。

一、概况

1、河南孟电水泥公司分为南厂和北厂,现有6条旋窑生产线,其中南厂两条日产1200t熟料生产线,5级预热器、分解炉有内置炉和外置炉,窑规格为φ3.2×48m,斜度3.5%(我们窑规格为φ3.3×50m,斜度3.5%)由河南院设计,与我们这条线配置有所不同,现在日产量在1200t左右。配置余热锅炉向公司电厂送气。

2、浙江绍兴兆山建材公司有一条日产1200t熟料生产线,与我们这条线配置有所不同,5级预热器、RSP分解炉,窑规格为φ3.2×50m,斜度4%,由北京院设计,现在日产量在1400t。配置3兆瓦余热发电机组,吨熟料发电量40kw左右。

二、机构设置

1、河南孟电水泥(南厂)生产机构设置:生产部、安监部、设备部、生料车间、煤磨车间、烧成车间、锅炉车间、成品车间、包装车间、化验室、电力车间、机修车间。除烧成车间和水泥车间配备正副两职,其它均设置一名管理人员。共有职工400余人,12小时工作制,三班两运转。本厂无铲车,全部实行外包,以销售每吨水泥1.7元计算铲车外包费用。

2、浙江绍兴兆山建材公司生产机构设置:生技科、安全科、生料车间、烧成车间、制成车间、包装车间、电力车间、机修车间、化验室。各车间均设置一名管理干部,生技科长兼任机修车间主任。共有职工260余人,岗位8小时工作制,三班运转,上下班执行两次头像识别考勤(进厂大门处设置两个考勤机)。

三、工艺情况

1、原燃材料

河南孟电:

石灰石和原煤均都有预均化设施,有独立的堆料机和取料机,保证了品质的均匀稳定。

浙江兆山 :

原燃材料没有预均化设施,和我们相同,用铲车搭配下料,但石子库设有4个,8台配料秤同时下料使用,尽可能保证配料的均匀稳定。由于石灰石品位较低,氧化镁含量较高达2.0%,有时甚至达到4.0%,配料不够稳定影响熟料质量。

2、配料方案

(1)原材料种类

河南孟电:采用石灰石、砂岩、铜渣(铁、铝校正料)、粘土四组份配料。浙江兆山:采用石灰石、砂岩、铜渣三组份配料。(2)熟料率值:

河南孟电:

KH: 0.92±0.02 n:3.0±0.1 Al2O3: 4.7±0.Fe2O3: 2.7±0.1 浙江兆山: KH: 0.92±0.02 n:2.7±0.1 Al2O3: 5.0±0.1

Fe2O3: 2.7±0.1 我们配料: KH: 0.92±0.02 n:2.7±0.1 Al2O3: 4.6±0.1

Fe2O3: 3.4±0.1。

河南孟电水泥公司出磨生料成份检测仪器使用荧光分析仪,每一小时次次生料全分析,快速准确,稳定性好,实现了率值配料。

3、熟料质量

河南孟电: 3d强度:29-32Mpa 28d强度: 55-60 Mpa不等。浙江兆山: 3d强度:30-32Mpa 28d强度: 52 Mpa左右。我们:

3d强度: 28-31Mpa 28d强度: 52 Mpa左右。4、燃料煤

河南孟电:使用混合煤

挥发份:18-20% 灰分:23% 内水3% 左右,发热量: 5700-5800千卡/kg。

采用30%高挥发份烟煤与10-12%低挥发份半烟煤1:1搭配,发热量均在5700千卡/kg以上。

浙江兆山:使用烟煤

挥发份:29-31% 灰分:17-19% 内水3% 左右

发热量: 5800-6000千卡/kg。

我们:使用烟煤

挥发份:32-36% 灰分:10-15% 内水3% 左右

发热量: 6100-6300千卡/kg。

5、出磨煤粉控制指标:

河南孟电:煤磨规格φ2.4×4.75m 细度≤3.0%,水分:2-4%。浙江兆山:煤磨规格φ2.4×(4.5+2)m 细度5-8.0% 水分:2-3%。我们:

煤磨规格φ2.4×(4.5+2)m 细度3-6.0% 水分:2-4%。

6、经济指标:

(1)标准煤耗:

河南孟电:实物煤耗165-180kg/t熟料,折合标准煤耗136-149 kg/t熟料。浙江兆山:实物煤耗150-159kg/t熟料,折合标准煤耗126-134 kg/t熟料。我们:

实物煤耗140-150kg/t熟料,折合标准煤耗124-132kg/t熟料。(2)熟料电耗:

河南孟电:88kwh/t熟料; 浙江兆山:70kwh/t熟料;我们:76kwh/熟料。

(3)台时日产:

河南孟电:最高1250t 浙江兆山:1400t 我们:1300-1400t(4)中控部分操作参数:

河南孟电:投料量90t/h,(秤虚不准)

头煤2.3t/h 尾煤3.8 t/h

高温风机转速:1318 r/min 窑速:4.0-4.2 r/min;C5下料温度:850-860℃ ; 烟室温度:950-1020℃ 二次风温:1000-1050℃,C1出口温度340°C。浙江兆山:投料量93-99t/h,头煤2.6-3.1t/h 尾煤5.1t/h;高温风机转速:1226 r/min 窑速:4.3 r/min;C5下料温度:850-870℃ 烟室温度:950-1000℃ 二次风温:900-1000℃ ,C1出口温度320°C。

我们: 投料量93-98t/h,头煤2.6t/h 尾煤3.8t/h ;高温风机转速:1200 r/min 窑速:3.9 r/min;C5下料温度:840-850℃ 烟室温度:950-1050℃ 二次风温:1000-1100℃,C1出口温度350°C。

7、使用煤管:

河南孟电:青岛史密斯煤管 一次风压:26000 pa,内风30% 外风100% 浙江兆山:江苏瑞泰煤管

一次风压:21000 pa,内风50% 外风100% 我们:

武工大煤管

一次风压:39000 pa,内风100% 外风100%

8、其他主机设备配置:(1)高温风机:

河南孟电:风量250000m³,全压7000pa,重庆通用生产。浙江兆山:风量260000m³,全压7000pa,重庆通用生产。我们: 风量270000m³,全压7000pa(2)原料磨:

河南孟电:φ3.8×7.2米,φ3.8×7.5米各一台,台时分别75吨、80吨左右,石灰石过筛,出磨细度12-18%,水分1.0%以下,出磨风温90℃左右。主电机功率1400kw.长城生产。原料粉磨系统安装了循环风管。

浙江兆山:φ3.5×10米中卸磨,后改造加设辊压机,台时145吨左右,出磨细度12-15%,水分1.0%以下,出磨风温90℃左右。(3)水泥磨(3.2x13米):

河南孟电:磨机配辊压机,装载量135吨,比表面积360,改造前台时65-70吨,2009年由洛阳福斯特机械设备公司对该磨进行了磨内改造,技改后台时达到87吨。

浙江兆山:磨机配辊压机,装载量134吨,出磨细度1.5。技改前台时72吨,2011年5月份增加选粉机一台后,台时达到88吨。

浙江兆山自粉磨矿粉,矿渣磨为3.0X11米,配JNDWH3X7米套筒式三筒烘干机,烘干台时30吨,盐城市吉能环保设备有限公司生产。矿渣磨装载量100吨,比表面积380平方米,台时20-22吨。

9、耐火材料使用情况

砖品种 寿命 生产厂家

河南孟电:冷却带及过渡带

硅莫砖

1年

新密

烧成带

镁砖

11-13个月

辽宁鞍山

窑口浇注料

1年

河南偃师

浙江兆山:冷却带及过渡带

硅莫砖

1年

郑州建信

烧成带

高荷软砖

6个月

郑州建信

窑口浇注料

1年

郑州建信

10、出厂水泥指标

河南孟电:42.5水泥,三天强度26-28兆帕,二十八天强度47-49兆帕。浙江兆山:32.5水泥,三天强度20-22兆帕,二十八天强度36-38兆帕;42.5水泥,三天强度27兆帕,二十八天强度46-48兆帕。

四、工艺故障问题

河南孟电:窑内现在基本没有结圈现象,2005年前存在结圈现象,他们认为主要是煤管的原因造成,更换了史密斯煤管和提高窑速后解决了主要问题。浙江兆山:由于现在受石灰石品位低影响,熟料质量不够稳定,遇到石灰石中有泥土杂质多时,窑内也有长后窑皮现象出现,调整配料和操作能够控制住。就我们这条线的工艺故障进行了探讨,他们认为我们使用的原燃材料有害成份太高易于富集、原煤挥发份高导致火焰偏长温度不集中、配料操作跟不上,窑速慢等问题叠加是导致结圈的主要原因。

五、感受体会:

1、原燃材料品质稳定相当重要,河南孟电石灰石是经过筛后进厂又加预均化,杂质较少,品质稳定。浙江兆山石灰石虽无均化设施,但石灰石中杂质少且石子库设有4个,8台配料秤同时下料使用,尽可能保证配料的均匀稳定,配料不使用含有害成分较多的粘土,两厂的这些措施使得出磨生料质量相当稳定,为窑上稳定煅烧创造了条件,大大减少了工艺故障。

2、两厂预热器1级均为为双旋风筒,收尘效率较高,大大减轻了电收尘的负荷,降低了粉尘排放浓度,因此,高温风机振动和废气温度相对较低。

3、选择质量较好的耐火材料,河南孟电烧成带耐火砖和窑口浇注料使用寿命11个月,1年换一次砖,提高了运转率。浙江兆山烧成带耐火砖使用寿命6个月,而窑口浇注料使用1年,1年换两次砖,和我们相同,降低了运转率,增加了维修费用。

4、预热器的漏风和空气炮的频繁使用造成了大量冷风的掺入,是导致系统结皮的一个主要因素。

5、两厂均为技改提高窑速后,窑况明显改善和产量提高;水泥磨也是技改后,台时产量大幅提高。

6、两厂均注重加强出厂水泥质量的控制,提高竞争优势和市场占有率,出厂水泥强度控制指标均大大高于国家标准。

六、今后我们的改进措施:

这次外出参观学习,通过与我们东厂1300吨熟料生产线相对比,在台时产量、工艺运行状况、技术经济指标上,两厂都有优于我们的地方。不可否认,他们在设备配置、原材料等硬件因素上有一定的客观优势,但是在人为因素及管理上,我们确实存在一定的差距,经过双方对比,我们在今后工作中采取以下改进措施;

1、在原燃材料管理上,控制好源头,确保进厂原燃材料质量稳定,重点要控制好石灰石氧化镁,减少粘土使用量,少用铁粉(含碱和烧失量)减少生料有害成分。

2、在正常生产中保证好回转窑风、料、煤合理匹配,利用年终检修机会对减速机进行改造,将窑速提到4.3 r/min.遵循薄料快转的原则,保证回转窑内的理想填充率,达到提高产量的目的。

3、加强对预热器的管理,每班根据实际情况对影响窑内通风的烟室、分解炉缩口等易结皮、易积料部位进行人工清理,少用或不用空气炮,尽可能减少冷风的掺入,减轻系统结皮。

4、适当降低燃煤的挥发分,将燃煤挥发分控制在27-30%之间,以提高高温火焰的集中度,易于操作和提高质量。

5、咨询相关专家对(φ3.2x13米)水泥磨机进行磨内结构改造或增加选粉机。

6、可考察试用辽宁鞍山镁砖,延长烧成带耐火砖使用寿命,提高运转率,降低材料消耗。

7、成立机修车间,培养专业技术队伍,满足企业自身一般技改、常规检修和自制常规配件的工作需求,降低外协维修费用。

七、为更加有效利用窑头排风机废气余热,有利于我公司余热发电系统提高发电量,可借鉴浙江兆山公司,增设废气再循环风管,将窑头余热引入篦冷机风机,提高废热利用率。

八、浙江兆山有独立的砂浆分公司,主要生产普通砌筑砂浆和抹灰砂浆,采用自制人工砂,售价300元左右,吨利润120元左右,但当地市场需求不大,销量较低,每月仅3000余吨。

以上请领导审阅。

2012年11月2日

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