一起雷击引发的电网事故分析(论文)_电力事故案例分析论文

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一起雷击引发的电网事故分析

巫聪云,王德付

(广西电力调度通信中心,广西 南宁 530023)

摘要:通过一起雷击引发的电网事故,分析了雷击频繁地区输电线路防雷措施缺失和断路器失灵保护拒动对系统造成的重大影响,并结合距离保护的阻抗特性圆和故障录波图进一步解释线路远后备保护拒动和主变零序反时限过流保护越级动作的原因,最后提出相应的防范措施。

关键词:线路防雷;失灵出口;保护配合;拒动;

0 引言

2010 年8 月3 日,由于某局所辖的两条220kV同杆并架双回线连续遭雷击,某局管辖的多条线路及主变先后跳闸。造成220 kV黄桥站全站失压,并导致500kV海港站#1主变跳闸。对此次全站失压的原因进行认真分析,吸取经验教训并制定相应有效的措施对提高电网的安全运行是大有裨益的。事故经过

1.1 运行方式简介

事故发生前,500kV海港站220kV海高Ⅰ线2065开关停电检修,其余元件正常运行。220kV黄桥站双母并列运行:1号主变2001开关、海黄Ⅰ线2053开关、竹黄Ⅰ线2056开关接在Ⅰ母;海黄Ⅱ线2054开关、竹黄Ⅱ线2055开关接在Ⅱ母,母联2012开关合环运行。

220kV竹坪站双母并列运行:1号主变2001开关、竹黄Ⅰ线2057开关、海竹线2053开关接在Ⅰ母;竹黄Ⅱ线2056开关、竹新线2052开关接在Ⅱ母,母联2012开关合环运行。

500kV海港站及其相邻变电站地区环网接线情况如图1所示。:

黄桥站Ⅰ母2053Ⅱ母2001#1主变海港站500kVⅡ母防海乙线205420552056竹黄Ⅱ线竹黄Ⅰ线Ⅱ母Ⅰ母2051海琴线海黄Ⅰ线海黄Ⅱ线海竹线海新Ⅰ线海新Ⅱ线*********0585031500kVⅠ母200120592064海高Ⅰ线2065海高Ⅱ线#1主变2012#1主变2052竹新线竹坪站图1 某地区电网接线图

Ⅰ母Ⅱ母

1.2 事故过程

整个事故过程分为四个阶段,具体情况如下:

第一阶段: 2010年8月3日4时29分45秒,220kV竹黄I、II线同时受雷击发生A、C相间故障,线路两侧主

一、主二保护动作出口,开关三跳不重合。

第二阶段: 4时35分23秒(距第一次故障6分钟后,220kV竹黄I、II线未恢复运行前),因竹黄I、II线再次遭受雷击,220kV黄桥站竹黄Ⅰ线2056开关的A相灭弧室断口发生击穿,220kV竹坪站竹黄Ⅱ线2056开关的C相灭弧室断口发生击穿,线路纵联主保护动作,但由于开关已在断开状态,无法切除故障,线路保护启动失灵跳相应段母线上的所有开关。220kV黄桥站220kV Ⅰ段母线失压,竹黄I线故障点被隔离。由于失灵出口跳母联2012开关的回路故障,母联2012开关未能成功跳开,竹黄II线故障依然存在。

第三阶段: 220kV竹坪站Ⅱ母失灵动作后,由于母联2012开关未跳开,500kV海港站1号主变仍然通过竹海线给竹坪站故障点提供故障电流,海港1号主变两套保护的中压侧零序反时限保护因满足条件动作,出口跳海港1号主变三侧开关。220kV竹坪站1号主变通过母联给故障点提供故障电流,220KV侧零序过流II段一时限动作,跳竹坪主变三侧开关。

由于220kV竹坪站母联2012开关不能及时跳开,系统一直给竹黄Ⅱ线的故障点提供短路电流,4时35分28秒,220kV竹坪站竹黄Ⅱ线2056开关C相灭弧室经长时间的故障电流发热后爆炸,竹黄Ⅱ线Ⅱ母侧刀闸20562刀闸C相支柱瓷瓶断裂,造成220kV竹坪站220kVⅡ段母线C相故障,220kV竹坪站220kVⅡ母两套母差保护动作由第二套母差保护出口跳开2012母联开关,至此故障最终被隔离。

第四阶段:4时35分56秒,220kV黄桥站竹黄Ⅱ线2055开关又因雷击空载线路,开关的B、C相灭弧室断口发生击穿,同样线路保护动作无法切除故障,启动Ⅱ母失灵,失灵保护动作后跳开海黄Ⅱ线2054开关,同时远跳海黄Ⅱ线海港侧2053开关。

至此,220kV黄桥站全站220kV母线失压,220kV竹坪站220kVⅡ母线失压,500kV海港站主变三侧开关跳闸,将500kV电网与220kV电网断开。事故分析

3.1事故原因

经过分析造成此次事故的原因主要有两个: 一是由于雷击线路没有有效防雷措施。

6月至8月间,在南方一般多为雷暴天气,雷击线路现象较为普遍,220kV竹黄Ⅰ、Ⅱ线所在地区雷暴日更为频繁,220kV竹黄Ⅰ、Ⅱ线在遭受雷击跳闸的情况下,由于线路未安装避雷器,空线路再次遭受雷击后,雷电波反射产生的过电压致使开关发生纵向击穿,是导致本次事故发生的直接原因。

二是竹坪站220kV第一套母线保护装置由于驱动芯片MC1413输出异常致使母差失灵保护动作时该继电器未能正确动作,220kV母联2012开关出口中间TJML继电器无法出口,导致失灵保护动作后,出口接点无法接通,造成失灵保护跳竹坪站220kV母联2012开关无法出口,引发了事故范围的扩大。

3.2 保护行为分析

此次事故中,220kV海竹线是海港站与竹坪站之间唯一的联络线,海港站220kV海竹线配置的线路保护为南瑞继保公司的RCS-931AM和RCS-902C保护装置,其中作为竹坪站后备保护有接地距离Ⅱ段、接地Ⅲ段和零序过流Ⅲ段保护。这些后备保护在事故中均没有动作,海港站#1主变零序反时限过流保护动作将事故范围扩大。3.2.1 220kV海竹线保护动作行为分析

针对220kV海竹线保护配置及特点将其动作行为分析如下:

海港站220kV海竹线线路RCS-931AM和RCS-902C保护装置相关整定定值为: 正序灵敏角:78度。零序补偿系数:0.62 接地距离Ⅱ段定值:8.0欧(二次值);时间:0.9秒。接地距离Ⅲ段定值:9.26欧(二次值);时间:3.3秒。零序过流Ⅲ段定值:0.24安(二次值);时间:5.3秒。

1)接地距离Ⅱ段保护

根据整定值和录波数据绘制出接地距离Ⅱ段动作特性圆,以及事故时保护装置测量阻抗的运动轨迹。如图2所示。

图2 测量阻抗在接地距离Ⅱ段动作特性圆的运动轨迹

竹坪站220kV竹黄Ⅱ线2056开关C相刚开始击穿,由于开关灭弧气室未完全击穿,电弧电流不稳定,导致短路电流的大小及相位的变化。因此,海港站220kV海竹线距离保护的测量阻抗在距离Ⅱ段动作特性圆边界附近来回移动,保护元件无法连续计时,竹坪站220kV竹黄Ⅱ线2056开关C相完全击穿后,短路电流和相位相对稳定,此时,海港站220kV海竹线距离保护的测量阻抗在一段较长的时间内进入距离Ⅱ段动作区,但累积时间只有882.9ms,未达到整定值0.9s,保护不动作。之后,由于海港#1主变三侧开关跳闸,流经220kV海竹线的短路电流变小,因此,测量阻抗基本在距离Ⅱ段动作特性圆外,保护不动作。因此,海港站220kV海竹线接地距离Ⅱ段保护在整个过程中没有动作出口。2)接地距离Ⅲ段保护

根据整定值和录波数据绘制出接地距离Ⅲ段动作特性圆,以及事故时保护装置测量阻抗的运动轨迹,如图3所示。

图3 测量阻抗在接地距离Ⅲ段动作特性圆的运动轨迹

从竹坪站220kV竹黄Ⅱ线2056开关C相开始击穿至海港站#1主变三侧跳闸之后的一段时间内,测量阻抗进入接地距离Ⅲ段保护的动作区,海港站#1主变三侧跳闸之后,220kV海竹线提供的短路电流逐渐变小,测量阻抗已移出接地距离Ⅲ段段保护的动作区。在整个事故过程中,测量阻抗进入接地距离Ⅲ段保护动作区的时间只有2.8秒,没有达到整定时限3.3秒,因此,海港站220kV海竹线接地距离Ⅲ段保护在整个过程中没有动作出口。3)零序过流Ⅲ段保护

图4 220kV海竹线电流录波图

海港站220kV海竹线2057开关CT从故障开始到竹坪站220kV竹黄Ⅱ线2056开关C相爆炸,零序电流持续时间为4515.7毫秒(如图4所示),而零序过流Ⅲ段动作时间整定为5.3秒,因此零序过流Ⅲ段没有动作。

3.2.2 海港站#1主变保护零序过流反时限动作行为分析

由于竹坪站220kV 母联2012开关拒动,220kV竹黄Ⅱ线2056开关C相纵向击穿及线路C相接地故障无法隔离,海港站#1主变仍然通过220kV竹海线给竹坪站故障点提供故障电流,海港站#1主变配置的第一、二套主变保护RCS-978E装置220kV侧零序反时限过流保护在故障后约3.7秒后动作,跳主变三侧开关。

分析:根据零序过流反时限计算公式:

0.02t(I0)={0.14/[(3I0 / IP)-1]}×TP 式中:TP——时间常数,动作后断变压器各侧开关。IP——基准电流,统一取一次值:300安。

海港站#1主变保护RCS-978CF装置相关定值整定如下:

零序反时限过流定值(电流基准值):0.12 安(二次值)一次值:300安 零序反时限时间(时间常数):1.2 秒

零序反时限跳闸控制字:000F(跳三侧开关)

根据海港站#1主变故障220kV侧电流录波图(如图5所示),#1主变220kV侧3IO平均值约为=1.10安(二次值)

图5 海港站#1主变220kV侧电流录波图

代入上式中,则有:

0.02t(I0)={0.14/[(1.10 / 0.12)-1]}×1.2 =3.71秒 因此,海港站#1主变第一、二套主变保护RCS-978CF装置的220kV侧零序反时限过流保护在竹黄Ⅱ线2056开关C相爆炸前动作出口跳开主变三侧开关,将500kV电网与220kV电网进行有效隔离。4 防范整改措施

针对此次事故,经分析以后制定以下防范措施:

1、开展输电线路综合防雷治理工作,有针对性的采取局部加强绝缘、架设耦合地线、减小杆塔保护角等防雷措施。同时,要高度重视线路避雷器安装工作,实践证明,线路避雷器能有效避免由于二次雷击造成开关断口纵向击穿。因此,应将雷暴日频繁地区的输电线路安装线路避雷器列入反事故措施中,并加强反措执行的刚性,加大反措的资金投入,特别是对未安装避雷器的220kV及110kV输电线路应及时进行线路避雷器的加装工作。

2、为了简化失灵保护的二次回路,很多地区对于双母线接线形式的断路器失灵保护只配置了一套,一般都通过第一套母线保护中的失灵保护出口,单一的失灵出口回路故障会引起出口继电器无法励磁,造成失灵保护拒动甚至引发电网大面积停电事故等严重后果。为防止断路器失灵保护由于单一配置的继电器损坏导致保护拒动的事故,失灵保护应按照双重化配置原则进行配置,以提高失灵保护的可靠性。

3、本次事故中暴露出不同原理的500kV变压器220kV侧零序反时限过流保护与220kV线路接地距离保护、零序定时限过流保护存在失配的可能,经过计算后,如满足保护配置要求,可有选择地退出500kV变压器的220kV侧零序反时限过流保护,以避免由于后备保护失陪造成越级动作。

4、与保护设备生产厂家研究实现对保护装置中重要的出口继电器及其回路进行监视,异常时能及时告警的功能,当出口继电器及相关回路发生异常时,装置能及时向后台监控系统发告警信号,运行人员及相关调度部门方可作出正确、及时的判断及处理。

参考文献

[1] 崔家佩,孟庆炎,陈永芳,熊炳耀.电力系统继电保护与安全自动装置整定计算[M].北京.水利电力出版社,1993.[2] DL/T559-94,220kV~500kV 电网继电保护装置运行整定规程[S].[3] 唐卓尧,广东省电力系统继电保护反事故措施及释义[M].北京.中国电力出版社,2008

作者简介

巫聪云(1979-),男,本科,工程师,从事电力系统继电保护运行管理工作。联系方式:***(手机)电子邮箱:wu_cy.dd@gx.csg.cn

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